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Asse Z sale poco


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Salve,

ho una stampante cartesiana autocostruita con :

SKR 1.4 Turbo, TMC2130. La stampante ha due assi Z gestiti da due diversi driver.

Qualche settimana fa ho notato che il motore dell'estrusore andava a scatti già dopo il primo layer di stampa. Pensavo fosse un problema di hotend e invece oggi ho provato a fare un'intera stampa di un cubo alto 20 millimetri, senza montare il filamento, e alla fine della stampa l'hotend era ad una distanza effettiva dal piatto di meno di 10 millimetri.

Quando dal Jog Control di Simplify3D provo ad alzare l'asse Z di 100mm, l'asse si alza di esattamente 100 mm. Inoltre, dato che ho impostato un autolivellamento del piatto, vedo i motori dell'asse Z ruotare bene e con continuità.  Ciò mi fa pensare che il problema non sia hardware. 

La stampante ha funzionato correttamente per circa un mese da quando l'ho costruita. Onestamente non saprei dopo quale evento ha iniziato a dare questo problema.

Il problema si è presentato più o meno quando sono passato a Simplify 3D. Non ricordo però se sono mai riuscito a completare correttamente una stampa da questo software, oppure se il problema è giunto dopo qualche giorno. Inoltre ieri ho provato a stampare (sempre da simplify) un Gcode generato da Repeiter host (che aveva sempre funzionato), e non è cambiato nulla.

Purtroppo non sono nemmeno riuscito a capire se la perdita di altezza sia graduale (problema di scale), oppure semplicemente l'asse inizia ad alzarsi dopo alcuni layer (problema di offset).

Vi allego la risposta al comando M501: 

SENT: M501
READ: echo: G21 ; Units in mm (mm)
G21 ; Units in mm (mm)
READ: 
READ: echo:; Filament settings: Disabled
; Filament settings: Disabled
READ: echo: M200 S0 D1.75
M200 S0 D1.75
READ: echo:; Steps per unit:
; Steps per unit:
READ: echo: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E190.00
M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E190.00
READ: echo:; Maximum feedrates (units/s):
; Maximum feedrates (units/s):
READ: echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
READ: echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
; Maximum Acceleration (units/s2):
READ: echo: M201 X1000.00 Y1000.00 Z100.00 E10000.00
M201 X1000.00 Y1000.00 Z100.00 E10000.00
READ: echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
READ: echo: M204 P1000.00 R3000.00 T1000.00
M204 P1000.00 R3000.00 T1000.00
READ: echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
READ: echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01
M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01
READ: echo:; Home offset:
; Home offset:
READ: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
READ: echo:; Auto Bed Leveling:
; Auto Bed Leveling:
READ: echo: M420 S0 Z10.00
M420 S0 Z10.00
READ: echo: G29 W I0 J0 Z0.71000
G29 W I0 J0 Z0.71000
READ: echo: G29 W I1 J0 Z0.47000
G29 W I1 J0 Z0.47000
READ: echo: G29 W I2 J0 Z0.19000
G29 W I2 J0 Z0.19000
READ: echo: G29 W I3 J0 Z-0.02500
G29 W I3 J0 Z-0.02500
READ: echo: G29 W I4 J0 Z-0.30750
G29 W I4 J0 Z-0.30750
READ: echo: G29 W I0 J1 Z0.90000
G29 W I0 J1 Z0.90000
READ: echo: G29 W I1 J1 Z0.53000
G29 W I1 J1 Z0.53000
READ: echo: G29 W I2 J1 Z0.27250
G29 W I2 J1 Z0.27250
READ: echo: G29 W I3 J1 Z-0.00500
G29 W I3 J1 Z-0.00500
READ: echo: G29 W I4 J1 Z-0.30750
G29 W I4 J1 Z-0.30750
READ: echo: G29 W I0 J2 Z0.91250
G29 W I0 J2 Z0.91250
READ: echo: G29 W I1 J2 Z0.69250
G29 W I1 J2 Z0.69250
READ: echo: G29 W I2 J2 Z0.39000
G29 W I2 J2 Z0.39000
READ: echo: G29 W I3 J2 Z0.12500
G29 W I3 J2 Z0.12500
READ: echo: G29 W I4 J2 Z-0.16250
G29 W I4 J2 Z-0.16250
READ: echo: G29 W I0 J3 Z1.19250
G29 W I0 J3 Z1.19250
READ: echo: G29 W I1 J3 Z0.70000
G29 W I1 J3 Z0.70000
READ: echo: G29 W I2 J3 Z0.42750
G29 W I2 J3 Z0.42750
READ: echo: G29 W I3 J3 Z0.13000
G29 W I3 J3 Z0.13000
READ: echo: G29 W I4 J3 Z-0.16750
G29 W I4 J3 Z-0.16750
READ: echo: G29 W I0 J4 Z1.33500
G29 W I0 J4 Z1.33500
READ: echo: G29 W I1 J4 Z0.91750
G29 W I1 J4 Z0.91750
READ: echo: G29 W I2 J4 Z0.60250
G29 W I2 J4 Z0.60250
READ: echo: G29 W I3 J4 Z0.32000
G29 W I3 J4 Z0.32000
READ: echo: G29 W I4 J4 Z-0.05000
G29 W I4 J4 Z-0.05000
READ: echo:; PID settings:
; PID settings:
READ: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
M301 P22.20 I1.08 D114.00
READ: echo:; Z-Probe Offset (mm):
; Z-Probe Offset (mm):
READ: echo: M851 X-42.00 Y-8.00 Z-2.10
M851 X-42.00 Y-8.00 Z-2.10
READ: echo:; Stepper driver current:
; Stepper driver current:
READ: echo: M906 X707 Y850 Z707
M906 X707 Y850 Z707
READ: 
READ: echo:; Driver stepping mode:
; Driver stepping mode:
READ: echo: M569 S1 X Y Z
M569 S1 X Y Z
READ: ok

 

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2 ore fa, francescoc ha scritto:

Quando dal Jog Control di Simplify3D provo ad alzare l'asse Z di 100mm, l'asse si alza di esattamente 100 mm.

quando muovi i motori manualmente li muovi con un velocita' e per una distanza molto maggiore di quando si muovono da gcode quindi il fatto che mossi manualmente vadano bene non significa per forza che vadano bene anche quando stampano....

 

2 ore fa, francescoc ha scritto:

Non ricordo però se sono mai riuscito a completare correttamente una stampa da questo software

se torni al vecchio software i motori funzionano?

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38 minuti fa, FoNzY ha scritto:

quando muovi i motori manualmente li muovi con un velocita' e per una distanza molto maggiore di quando si muovono da gcode quindi il fatto che mossi manualmente vadano bene non significa per forza che vadano bene anche quando stampano....

Ho appena provato a salire molto lentamente manualmente e funziona bene

se torni al vecchio software i motori funzionano?

Ho fatto la Repeiter Host la prova del cubo senza filamento ed effettivamente funziona bene! Il problema quindi dovrebbe essere Simplify 3D. Hai in mente cosa possa essere? Escluderei lo slicer perchè ieri avevo provato a stampare da Simplify3D un gcode fatto da Repeiter Host e il problema si presentava lo stesso.

 

 

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