Killrob Inviato Lunedì alle 16:57 Inviato Lunedì alle 16:57 Alla fine mi sono deciso, ho messo Klipper anche sulla Sapphire plus con a bordo una SKR V1.4 ora... X ed Y sono a posto, fanno home senza problemi, Z mi sta facendo incavolare [stepper_z] microsteps: 16 step_pin: P0.22 dir_pin: P2.11 enable_pin: !P0.21 rotation_distance: 2 endstop_pin: !P1.27 position_endstop: 0 position_min:-1 position_max: 350 questo è Z, la Sapphire ha l'endstop in alto, non sto a dire che è una corexy, l'endstop funziona, con M119 se non è ingaggiato mi da open e se lo premo mi da triggered, e fin qui ci siamo. quello che mi manda ai pazzi è la direzione del motore che pare non sappia dove sta l'endstop... dove sbaglio? 1 Cita
Killrob Inviato Lunedì alle 17:13 Autore Inviato Lunedì alle 17:13 altra cosa, ho messo anche il bltouch [bltouch] sensor_pin: ^P0.10 control_pin: P2.0 pin_up_touch_mode_reports_triggered: False x_offset: 0 y_offset: 0 z_offset: 0.0 pin_move_time: 0.4 samples: 3 [safe_z_home] home_xy_position: 150, 150 # Cambiare le coordinate per il centro del tuo piatto speed: 50 z_hop: 10 # Move up 10mm z_hop_speed: 5 non è che è quello che rompe? @eaman @dnasini datemi un mano pls.... Cita
eaman Inviato Lunedì alle 17:15 Inviato Lunedì alle 17:15 Cioe' il tuo problema sarebbe che il piatto per fare l'home di Z va' in basso piuttosto che in alto? Cita
Killrob Inviato Lunedì alle 17:19 Autore Inviato Lunedì alle 17:19 4 minuti fa, eaman ha scritto: Cioe' il tuo problema sarebbe che il piatto per fare l'home di Z va' in basso piuttosto che in alto? esatto, oppure se va in alto(quando gli inverto la direzione di rotazione) e preme l'endstop, non si ferma Cita
eaman Inviato Lunedì alle 17:27 Inviato Lunedì alle 17:27 Dunque io ho: [stepper_z] homing_positive_dir:false position_max:175 position_min: -6 homing_speed: 8 Mo' guardo se c'e' altro... Be' potresti avere un [safe_z_home] per non rischiare di sbattere la probe sul piatto, prima fai sempre scendere il piatto un po'. Poi ci potrebbe stare una [homing_override] Cita
Killrob Inviato Lunedì alle 17:47 Autore Inviato Lunedì alle 17:47 ora siamo all'assurdo... mi da errore di loading kinematics corexy Cita
Killrob Inviato Lunedì alle 18:29 Autore Inviato Lunedì alle 18:29 risolto, Z è così [stepper_z] microsteps: 16 step_pin: P0.22 dir_pin: !P2.11 enable_pin: !P0.21 rotation_distance: 2 endstop_pin: !P1.27 position_endstop: 0 position_min:-1 position_max: 350 [tmc2209 stepper_z] uart_pin: P1.8 run_current: 0.9014 # 1.5A * .707 * .85 hold_current: 0.7014 stealthchop_threshold: 1 #stealthchop_threshold: 30 e Z1 l'ho tolto 1 Cita
eaman Inviato Lunedì alle 19:55 Inviato Lunedì alle 19:55 1 ora fa, Killrob ha scritto: stealthchop_threshold: 1 Potresti tenere stealthchop abilitato quando la macchina e' in idle e il motore tiene solo su il piatto, cosi' fa un po' meno rumore. Gia' che ci sei dai un occhio che quel motore non scaldi troppo, sia in stampa che da fermo. Cita
Killrob Inviato Lunedì alle 20:02 Autore Inviato Lunedì alle 20:02 adesso non mi funziona il bltouch fallisce il test è un antclab tu sai mica com'è fatto il cablaggio? 7 minuti fa, eaman ha scritto: Potresti tenere stealthchop abilitato quando la macchina e' in idle e il motore tiene solo su il piatto, cosi' fa un po' meno rumore. Gia' che ci sei dai un occhio che quel motore non scaldi troppo, sia in stampa che da fermo. il pin sale e scende normalmente, ma resta sempre in stato open, sia da alzato che abbassato Cita
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