dgtiziano Inviato 8 Ottobre 2019 Condividi Inviato 8 Ottobre 2019 Buonasera, sto provando a stampare l'ingranaggio della foto, è molto piccolo circa 10x10 mm. Il problema è che la parte superiore, i denti, tendono ad arricciarsi verso l'alto e a rientrare verso la parte centrale dell'oggetto. Sto stampando in ABS ed infill 100%, in quanto ho bisogno di molta resistenza. La temperatura dell'estrusore è 220 e il piano 105. Lo slicer è Flashprint, quello in dotazione con la mia macchina. Ho provato a stampare a diverse velocità, anche alla minima consentita, ma i risultati non sono mai stati soddisfacenti. Grazie a chiunque voglia darmi una mano! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 9 Ottobre 2019 Condividi Inviato 9 Ottobre 2019 È molto piccolo e abs non gradisce ventola... Penso puoi fare poco se non dargli una limata oppure dargli una forma a campana x compensare Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dgtiziano Inviato 9 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 9 Ottobre 2019 Grazie per il suggerimento. Credevo fosse un problema legato alle temperature. Farò alcune prove. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide87 Inviato 9 Ottobre 2019 Condividi Inviato 9 Ottobre 2019 8 ore fa, marcottt dice: È molto piccolo e abs non gradisce ventola... Penso puoi fare poco se non dargli una limata oppure dargli una forma a campana x compensare Quoto @marcottt, ma secondo me anche la temp del nozzle potrebbe essere un pelo bassa, però molto dipende da cosa consilgia il produttore del filamento... quale è il range consigliato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 9 Ottobre 2019 Condividi Inviato 9 Ottobre 2019 🙂 io rispetto a @Davide87 avrei detto alta, che aggiunto al fatto che il pezzo è piccolo il centro rimane sempre troppo caldo e "sprofonda"... ma vai a sapere l'unica è provare... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide87 Inviato 9 Ottobre 2019 Condividi Inviato 9 Ottobre 2019 6 minuti fa, marcottt dice: 🙂 io rispetto a @Davide87 avrei detto alta Adesso mi hai incuriosito 😛... Dici che 220°C per l'ABS sono alti? Io ne ho stampato poco perché con la ender 3 avevo un sacco di warping, ma stampavo intorno ai 240°C. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 9 Ottobre 2019 Condividi Inviato 9 Ottobre 2019 uhmm in teoria sono anche troppo bassi (non ricordavo lo avessi scritto) però il tuo pezzo è così piccolo che forse la temperatura "reale" del pezzo rimane comunque troppo elevata? oppure sto scrivendo cavolate (il che non è da escludere a priori...) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dgtiziano Inviato 9 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 9 Ottobre 2019 Dopo diverse prove sono arrivato a questo che vedete in foto. Ci sono riuscito semplicemente abbassando di 5 gradi la temperatura dell'estrusore e 10 del piano di stampa, quindo 215 e 95! in effetti sembrano valori strani, ma come ha giustamente osservato marcott, la temperatura del pezzo rimaneva sempre molto alta e quindi il pezzo collassava su se stesso. Inoltre ho ridotto al 50% l'infill, in modo tale da tenere più bassa la temperatura generale del pezzo. La ventola dell'estrusore fissa al 100%. Risultato molto soddisfacente, pezzo non deforme e ottima stabilità dimensionale. Sono riuscito a riparare il mio avvitatore! Grazie a tutti per i consigli! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 9 Ottobre 2019 Condividi Inviato 9 Ottobre 2019 Dopo diverse prove sono arrivato a questo che vedete in foto. Ci sono riuscito semplicemente abbassando di 5 gradi la temperatura dell'estrusore e 10 del piano di stampa, quindo 215 e 95! in effetti sembrano valori strani, ma come ha giustamente osservato marcott, la temperatura del pezzo rimaneva sempre molto alta e quindi il pezzo collassava su se stesso. Inoltre ho ridotto al 50% l'infill, in modo tale da tenere più bassa la temperatura generale del pezzo. La ventola dell'estrusore fissa al 100%. Risultato molto soddisfacente, pezzo non deforme e ottima stabilità dimensionale. Sono riuscito a riparare il mio avvitatore! Grazie a tutti per i consigli!Ottimo in pratica hai fatto il completo contrario di quello che si fa per stampare ABS tra cui a solo titolo di esempio :Letto più freddoNozzle più freddoVENTOLA A BOMBA[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando TapatalkE poi mi dite di fare le tabelle per i materiali [emoji16][emoji16][emoji16]Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide87 Inviato 9 Ottobre 2019 Condividi Inviato 9 Ottobre 2019 10 minuti fa, marcottt dice: Letto più freddo Nozzle più freddo VENTOLA A BOMBA Perfetto... Il contrario di quello che avevo detto...😅😅😅 Almeno ho imparato qualcosa di nuovo... Sono contento che hai risolto comunque! 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Messaggi raccomandati
Partecipa alla conversazione
Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.